據(jù)介紹,總投資15億元的滄州大化5萬噸/年TDI裝置,是我國目前最大規(guī)模的TDI工程。2009年8月31日,該裝置試車成功并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2010年以來已生產(chǎn)TDI產(chǎn)品3.8萬噸,實現(xiàn)利潤7400萬元。該公司通過技術改造,實現(xiàn)了有害有毒物料零排放,水、汽消耗重復利用率達到200%。
在生產(chǎn)過程中公司發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)裝置原設計取樣點直徑較大,盲端較長,取樣過程中排放的物料較多,造成很大的浪費和環(huán)境污染。針對這一現(xiàn)象,聚海公司投資98萬元,進行密閉取樣點改造,增加了13個密閉取樣系統(tǒng)。此項技改每年可減少有機廢料排放量1.56萬升,有機廢料的處理費用大大降低。
為減少廢水排放,降低處理成本,2010年聚海公司投資230萬元,進行聚結(jié)器改造,增設了聚結(jié)分離系統(tǒng),投用后預計每年可減少廢水排放量1.8萬立方米。聚結(jié)分離系統(tǒng)還能節(jié)約有機物排放量,據(jù)測算,每年可回收價值60萬元的有機物。
鹽酸氣體外輸、綜合循環(huán)利用是聚海公司節(jié)能減排的又一力作。聚海公司與臨港化工園區(qū)內(nèi)一家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)簽訂技術協(xié)議,聚海公司將鹽酸氣體直接輸送至該企業(yè)使用,該企業(yè)生產(chǎn)的液氯提供給聚海公司,氯氣在兩家企業(yè)間循環(huán)使用。該項目投用后年可節(jié)電32.4萬千瓦時,同時又解決了液氯、鹽酸運輸壓力大的問題。
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