2015年,上海石化乙烯產量達到83.65萬噸,累計完成年度計劃的104.56%,有利保證并促進了該公司經濟效益的提升。在上海石化1號乙烯裝置于2013年退役后,這一產量也創下了現役2號乙烯裝置歷史最高紀錄。
裝置的安全穩定運行是產量提升的基本保障,為此,上海石化充分調動2號乙烯裝置員工的積極性,加強工藝紀律和勞動紀律的執行力度,加大巡檢力度,確保巡檢質量,以及時發現并處置各類隱患。去年,他們收到“我為安全作診斷”建議共415項,其中2項為企業級,極大消除了安全隱患。同時,針對裝置儀表老化易造成誤聯鎖停車的問題,他們積極推進預防性檢查工作,全年共進行了195點次的檢查,查找并整改問題27項,為裝置安穩運行打下了堅實的基礎。
為清除制約裝置長周期穩定運行的障礙,他們成立技術攻關小組,以問題為導向,逢山開路,遇水搭橋。比如為解決裝置老區一換熱器一直存在的凍堵問題,他們號召青年員工形成攻關小組,查閱文獻,利用流程模擬軟件進行建模,并向系統內兄弟單位取經,查找凍堵產生的原因,對癥下藥,順利將問題解決。除此之外,他們還攻關解決了無磷水閥門、稀釋蒸汽發生器內漏等問題,打通了裝置長周期穩定運行的“任督二脈”。
在去年乙烯市場向好的機遇面前,為多創效益,上海石化充分挖掘2號乙烯裝置的潛能,努力提升裝置負荷。比如去年8月,老區一臺脫丁烷塔靈敏板溫度偏低,塔壓差較高,裝置被迫降負荷,于是,他們決定對脫丁烷塔進行在線切出清洗。為解決塔內物料去處問題,他們查閱資料、現場調研、綜合計算,為物料找到了6個“安身處”,使得清洗工作順利開展,并最終解決了塔壓差過高影響裝置負荷的問題。
為激發員工的工作熱情,他們還積極開展勞動競賽活動。2號乙烯裝置的工藝、設備等條線的專業技術人員與班組成員進行裂解爐承包,并將裝置管理人員分配到4個小組中,既解決問題處理中溝通協調問題,也營造你追我趕的競賽氛圍。
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